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廠房底板裂縫處理化學(xué)灌漿施工
發(fā)布時間:2014-08-09
采用JX系列環(huán)氧樹脂漿液對金康水電站廠房底板裂縫進(jìn)行了灌漿處理。檢查結(jié)果表明,化學(xué)灌漿后混凝土劈裂抗拉強(qiáng)度達(dá)2.65MPa,遠(yuǎn)高于設(shè)計提出的灌后混凝土強(qiáng)度不低于C20標(biāo)準(zhǔn)的要求。


[關(guān)鍵詞] 金康水電站  裂縫處理  化學(xué)灌漿
綜述
金康水電站位于四川省康定縣境內(nèi)的大渡河一級支流金湯河上,為低閘引水式電站。正常蓄水位1974.00m,裝機(jī)容量150MW。
廠房座落在砂卵石地層上,砂卵石層厚度50~80m。廠房混凝土厚度2~5m。在混凝土基礎(chǔ)下部進(jìn)行了固結(jié)灌漿,固結(jié)孔呈梅花狀布置,孔距和排距均為2.5m,孔深8m。
2004年7月,檢查發(fā)現(xiàn)廠房底板存在多處裂縫且有明顯出水點。經(jīng)分析,裂縫形成的原因有三個,一是原砂卵石層基礎(chǔ)架空比較嚴(yán)重,二是灌漿結(jié)束 后進(jìn)行了外部降水,三是廠房混凝土本身配筋量過少。據(jù)統(tǒng)計,裂縫寬度大部分大于0.2mm,最大寬度達(dá)4.3mm,少部分裂縫寬度小于0.2mm,最小裂 縫寬度為0.05mm。裂縫長度則各不相同,最短的只有3m,最長的達(dá)13.3m。由于裂縫對結(jié)構(gòu)及防滲都有不利影響,設(shè)計要求混凝土部分采用化學(xué)灌漿, 基礎(chǔ)部分采用固結(jié)灌漿處理方案進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)。施工自2004年7月20日開始,8月8日結(jié)束,共處理裂縫75.6延米,耗漿512.41L,平均單耗 6.78L/m。
本次裂縫處理的主要目的,一是補(bǔ)強(qiáng),提高混凝土的整體性;二是防止滲水,保持廠房良好的工作環(huán)境。據(jù)此,采用了挖槽嵌縫加固、沿裂縫兩側(cè)鉆孔埋管,然后灌注JX型環(huán)氧樹脂漿液的施工方案。
1.  施工過程簡述
1.1  施工工藝
本次灌漿施工采用的是沿裂縫表面鑿槽封縫、兩側(cè)對鉆斜孔,埋管灌漿的工藝。
1.1.1 封縫、鉆孔和埋管
封縫采用的是鑿槽后新澆混凝土的方法。對滲水嚴(yán)重的裂縫則采用新型堵漏材料封堵。鉆孔采用沿裂縫兩側(cè)對鉆斜孔方式。鉆孔距離裂縫為50~60cm,傾斜45°左右,孔距0.5~0.7m,深度1.2~1.5m。鉆孔沖洗干凈后,埋入φ10

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